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  • 磨削技術(shù)

    平面磨床修理中常見的5種比較特殊的疑難故障分析故障排除方法

    發(fā)布時(shí)間:2023/12/21
          平面磨床修理中常見的5種比較特殊的疑難故障分析故障排除方法
      平面磨床在使用和維修過程中遇到的故障是多種多樣的,不同的液壓傳動磨床由于液壓系統(tǒng)之組合元件不同,其故障現(xiàn)象不同,即使是同型號磨床故障也各不相同。系統(tǒng)中產(chǎn)生的故障,有的是某一液壓元件失靈而引起;有的是液壓系統(tǒng)中各液壓元件綜合性因素所造成;同時(shí),機(jī)械、電器以及外界因素也會引起液壓系統(tǒng)出現(xiàn)故障。其中有些故障用調(diào)整方法即可解決,而有些故障則因使用年久,精度超差需經(jīng)修復(fù)才能恢復(fù)其性能,也有些故障則是因?yàn)樵冀Y(jié)構(gòu)不良或因先天性潛在隱患所造成。因此,液壓系統(tǒng)各種故障的排除,需要具體問題具體分析,區(qū)別對待。
      平面磨床修理中常見的5種比較特殊的疑難故障分析故障排除方法:
      1. 臥軸矩臺平面磨床磨頭液動換向遲緩,有時(shí)不換向
      M7130型磨床磨頭進(jìn)給部分液壓原理圖如圖1所示,但南通第二機(jī)床廠、四川磨床廠、哈爾濱第一機(jī)床廠等制造廠的隨機(jī)說明書中液壓原理圖上均未示出節(jié)流閥J。而此節(jié)流閥在操縱箱實(shí)際結(jié)構(gòu)中是存在的,只是隱藏于箱體內(nèi)部,極不容易發(fā)現(xiàn)。節(jié)流閥J在操縱箱中的安裝位置如圖2所示。它的實(shí)際作用是,當(dāng)先導(dǎo)閥受換向擋塊作用或手動換向動作后,控制換向閥的壓力油經(jīng)先導(dǎo)閥進(jìn)入換向閥一腔,換向閥另一腔的回油必須經(jīng)節(jié)流閥J回至背壓閥回油路回油,節(jié)流閥J的開口尺寸直接影響換向閥的換向時(shí)間,若堵塞則不能換向。
      
      圖2主視圖為磨頭操縱箱的外形圖,排故時(shí)卸下堵頭K,找到深孔底部緩沖節(jié)流螺釘,螺釘帶有φ2mm通孔,原制造廠曾用描圖紙?zhí)摱略讦?mm孔中,隨著機(jī)床使用時(shí)間的增長,小孔和描圖紙上油污會越積越多,逐漸使φ2mm小孔通流面積不穩(wěn)定地變化,甚至?xí)r通時(shí)斷,就導(dǎo)致上述磨頭液動換向故障。排除故障時(shí)卸下堵頭K,擰出節(jié)流螺釘J,清洗疏通φ2mm小孔即可。
      2. 平面磨床磨頭進(jìn)刀不均勻
      平面磨床磨頭進(jìn)刀不均勻性按照出廠驗(yàn)收技術(shù)要求,只要不超過25%即為正常,在一般情況下排除進(jìn)刀不均勻性故障并不困難,只要正確地調(diào)整進(jìn)給分配閥的兩面二端的節(jié)流螺釘即可,但是從我們對M7120A平面磨床大修和日常排故中遇到的不均勻故障來看,實(shí)際情況要復(fù)雜得多。關(guān)于磨頭進(jìn)刀不均勻性故障的排除可分為兩個(gè)方面。
      (1)單純斷續(xù)進(jìn)刀不均勻
      造成單純性斷續(xù)進(jìn)刀不均勻的原因其一為進(jìn)給分配閥兩端節(jié)流螺釘調(diào)整不當(dāng),致使進(jìn)給分配閥往復(fù)移動速度差異;其二為磨頭進(jìn)給油路局部嚴(yán)重彎扁,造成磨頭油缸兩端進(jìn)油液阻差;其三為進(jìn)給分配閥兩端的節(jié)流螺釘由于采用針狀閥結(jié)構(gòu)的微調(diào)效果不良,使調(diào)整失效。
      再者,在調(diào)整磨頭進(jìn)刀均勻性時(shí)應(yīng)注意,由于進(jìn)給分配閥的往復(fù)移動之壓力油源是由工作臺換向閥在換向時(shí)提供的,這樣,如果工作臺換向閥兩端的停留閥調(diào)整不當(dāng)造成工作臺換向沖擊,尤其工作臺單邊沖擊,或者其它外界原因引起換向沖擊,則換向沖擊時(shí)產(chǎn)生的壓力波動必然影響系統(tǒng)壓力,使進(jìn)給分配閥往復(fù)移動速度不平穩(wěn)甚至速度大小不等,這樣在分配閥移動過程中導(dǎo)通而提供給磨頭油缸的油量也就不同,造成斷續(xù)進(jìn)刀量不均勻。因此,必須首先調(diào)整好工作臺換向節(jié)流螺釘,消除工作臺換向沖擊,使換向平穩(wěn)后再調(diào)整分配閥兩端的節(jié)流螺釘,才能達(dá)到預(yù)期的效果。
      (2)斷續(xù)進(jìn)刀不均勻且連續(xù)進(jìn)刀往返速度不等
      修理中遇到一臺M7120A型平面磨床,磨頭斷續(xù)進(jìn)刀進(jìn)、退兩方向移動量差異大,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了允差范圍,磨頭前進(jìn)量大,退回量小,若把進(jìn)刀量調(diào)小,此磨頭前進(jìn)時(shí)符合要求,后退時(shí)則不動作。而在連續(xù)進(jìn)給時(shí),磨頭前進(jìn)時(shí)速度快,后退時(shí)速度慢。考慮到由于磨頭連續(xù)和斷續(xù)進(jìn)刀二者都出現(xiàn)不均勻現(xiàn)象,而磨頭連續(xù)進(jìn)給油路又與進(jìn)給分配閥無關(guān),因此,故障應(yīng)出在磨頭操縱箱上。為排除此故障也曾對磨頭操縱箱進(jìn)行過多次分解檢查,終于發(fā)現(xiàn)在磨頭操縱箱換向閥箱體存有一細(xì)小砂眼,由于砂眼的存在影響了封油效果。
      3. 磨頭斷續(xù)進(jìn)給的停頓間隙,磨頭蠕動
      如果進(jìn)給分配閥閥體和殼體閥孔存有過大間隙,會有少量壓力油進(jìn)入油缸腔內(nèi),使磨頭蠕動。再者,如果進(jìn)給選擇閥與殼體間隙過大也會產(chǎn)生上述故障。
      圖3為進(jìn)給選擇閥工作示意圖。從圖中可以看出,B-B剖面和D-D剖面的壓力油1都有可能通過間隙流入油路12而進(jìn)入磨頭油缸,使磨頭斷續(xù)進(jìn)刀的停頓間隙產(chǎn)生蠕動。
      這類故障一般發(fā)生在機(jī)床年久失修或出廠時(shí)零件質(zhì)量嚴(yán)重超差的情況。修復(fù)時(shí)可采用研磨閥孔,閥芯鍍鉻的方法。但進(jìn)給選擇閥采用鍍鉻修復(fù)時(shí)應(yīng)注意,因磨削外圓需打中心孔,會破壞選擇閥左端N處的密封(原零件用堵頭密封使選擇閥軸心孔不與外界相通)。因此磨削完后用堵頭重新密封,否則油路壓力油將從N處大量噴出。
      4. 工作臺快速速度低
      對于平面磨床來說,工作臺速度達(dá)不到要求不僅降低生產(chǎn)率,而且因?yàn)榭焖傩谐淌谦@得較好表面粗糙度的重要手段,所以速度上不去會嚴(yán)重影響磨削表面的粗糙度。
      實(shí)際使用中,影響工作臺速度的因素很多,主要的原因如油泵內(nèi)泄漏,管路系統(tǒng)泄漏,油缸活塞和缸體磨損間隙過大,使進(jìn)、回油腔竄油,或者是新修機(jī)床導(dǎo)軌摩擦阻力過大等。
      M7120A型平面磨床說明書規(guī)定工作臺運(yùn)動速度最大應(yīng)達(dá)到18m/min,此最大速度指標(biāo)本來就不高(M7130最大速度規(guī)定為28m/min)。有一臺M7120A磨床工作臺速度最大僅達(dá)12m/min,修理中發(fā)現(xiàn)影響工作臺速度的原因,主要是由于原齒輪油泵徑向間隙和軸向間隙嚴(yán)重超差(該齒輪油泵的設(shè)計(jì)徑向總間隙為0.03~0.06mm,軸向總間隙為0.04~0.08mm)影響油泵容積效率,流量減小。第二個(gè)原因?yàn)楣苈废到y(tǒng)泄漏。第三個(gè)原因?yàn)橛透谆钊透左w磨損間隙過大,尤其是缸體中間部分更大。M7120A型平面磨床活塞與缸體腔的密封不采用密封圈密封,活塞與缸體孔配磨間隙應(yīng)保證在0.02~0.05mm范圍內(nèi)。裝配后的油缸組件在1.5 MPa油壓作用下,各處不應(yīng)有滲漏。
      針對上述3項(xiàng)故障,在排除管路系統(tǒng)泄漏的情況下對有關(guān)元件進(jìn)行了修復(fù),使工作臺最大運(yùn)動速度由原來的12m/min提高到17.28m/min,基本達(dá)到了說明書的規(guī)定。
      5. 磨頭斷續(xù)進(jìn)刀動作慢于工作臺換向動作
      平面磨床在正常情況下,其磨頭的斷續(xù)進(jìn)給動作應(yīng)該先于工作臺換向起步動作,進(jìn)刀動作之所以會慢于工作臺換向動作,除因?yàn)檫M(jìn)刀壓力油經(jīng)進(jìn)給分配閥到進(jìn)給選擇閥,再到磨頭換向閥后進(jìn)入油缸路線長、壓力損失較大外,主要因工作臺換向閥及進(jìn)給分配閥兩端的節(jié)流閥調(diào)整不當(dāng),造成干擾現(xiàn)象所致。
      因此平面磨床在修理中必須將工作臺換向閥兩端的節(jié)流閥和進(jìn)給分配閥兩端的節(jié)流閥調(diào)整協(xié)調(diào),不要造成干擾現(xiàn)象。調(diào)整時(shí)先在工作臺速度5 m/min左右進(jìn)行換向調(diào)整,消除工作臺換向沖擊和滯留現(xiàn)象,當(dāng)換向產(chǎn)生沖擊現(xiàn)象時(shí)將調(diào)整螺釘擰入,而有滯留現(xiàn)象時(shí)則將螺釘擰出來,使工作臺換向正常。然后調(diào)整進(jìn)給分配閥兩端的節(jié)流螺釘,調(diào)整選擇在工作臺靜止不動的情況下進(jìn)行,將進(jìn)給選擇閥轉(zhuǎn)至斷續(xù)進(jìn)刀最大位置,一面撥動工作臺先導(dǎo)閥杠桿,一面調(diào)整節(jié)流螺釘,使磨頭進(jìn)刀量約等于砂輪寬度的2/3~3/4,而且力求兩端進(jìn)刀量均勻。最后在空載情況下,將工作臺速度和磨頭進(jìn)刀速度由小變大檢查工作臺換向和磨頭斷續(xù)進(jìn)刀動作是否協(xié)調(diào),并進(jìn)行微量綜合調(diào)整,直至達(dá)到最佳工作狀態(tài)。
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